1、項目背景
濟南煉油廠(chǎng)循環(huán)水系統管網(wǎng)復雜,裝置實(shí)際用水與裝置的布置匹配欠妥,為保證系統用水均衡靠調節裝置處閥門(mén)實(shí)現,能耗浪費較大,難以保證冷卻終端之間水力平衡,不能按照終端需求進(jìn)行水量合理輸配。另一方面目前循環(huán)水系統中部分換熱器實(shí)際運行過(guò)水量太大或者壓力過(guò)高,與設計偏差較大造成一定的浪費。對于這一系列問(wèn)題,導致循環(huán)水系統工藝能耗過(guò)高,浪費嚴重,系統有很大的節能空間。
同時(shí)國內政策對于工業(yè)企業(yè)節能的政策日益趨嚴,中國石化濟南分公司堅持節約發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展,才能實(shí)現經(jīng)濟又好又快發(fā)展。同時(shí),工礦企業(yè)高能耗并且氣體排放引起全球氣候變暖,備受?chē)H社會(huì )廣泛關(guān)注。進(jìn)一步加強節能減排工作,也是應對全球氣候變化的迫切需要,是我們應該承擔的責任。
2、項目實(shí)施
2.1 項目目標:我們通過(guò)對現場(chǎng)運行工藝進(jìn)行調研,確保甲方現場(chǎng)技改參數保證
技改后單泵設計流量:1#:3400 m³/h、2#:3400 m³/h、3#:3400 m³/h、4#:3400 m³/h、5#:3400 m³/h。最大設計能力:最大運行流量四用一備,系統流量13000m³/h。
根據生產(chǎn)負荷和環(huán)境因素其他可實(shí)現的運行參數:10000m³/h(三用二備);6800m³/h(二用三備);3400m³/h(一用四備);設計供回水溫差:9℃。設計換熱器流速:1.5-2m/s。
設計冷卻水溫度:<45℃
技改后能耗情況
本節能技改項目將實(shí)現年節電量(每年按12個(gè)月計算)44×12=528萬(wàn)度以上,實(shí)現節電率在26% 左右,在當前電價(jià)水平下(按 0.5643 元/度)將實(shí)現年節約電費297.6萬(wàn)元。
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